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工程案例 Project Cases
水泥窑用燃烧器诊断书》

HJ节能燃烧器使用效果展现:
汇金HJ节能燃烧器自在卫辉春江水泥有限公司使用以来,节能效果超出了预期效果。卫辉春江水泥有限公司为4000吨/天生产线,原给该公司节能技改方案年节约为273万元,实际运行后,推算年节约约863.4万元(一年按300天计算)。详细方案介绍>>

1.熟料提产能力差,熟料结粒不致密,结粒较粉,打磨时间长;
2.煤管火力不强,二次风温较低,很难稳定在1100度以上。

1.1马赫以上超音速外轴风速;大推力、大速差旋流风卷吸高温二次风,煤风混合均匀,燃料燃尽率大于99%。整体提升熟料提产能力,熟料结粒致密,结粒不粉尘,打磨时间短,提升综合能力。

HJ节能燃烧器使用效果展现:
继2015年12月10日第一条燃烧器顺利运行之后,因运行效果好,得到了春江水泥集团的高度认可,2016年6月17日第二根HJ节能燃烧器顺利上窑。春江水泥集团第二条生产线为5000吨/天生产线,实现了“两高三低”,即提高熟料产量和强度,降低煤耗、电耗和氨水使用量。详细方案介绍>>

1.NOx控制成本高,煤耗高、系统风量大、高温风机转速高;
2.氨水用量大,热发电量较低,耗电时间长。

HJ节能燃烧器流道结构设计合理,头部采用带锥度带斜度的半圆孔设计,降低了风阻,提高了射流强度;火焰形状可调多变,可适应多种窑情变化;显著效果是‘两高三低’,即提高熟料产量和强度,降低煤耗、电耗和氨水使用量。

HJ节能燃烧器使用效果展现:
HJ节能燃烧器进行了一系列的技术创新,燃烧火焰强度高、刚性好、稳定性强、调节灵活,煤粉燃尽率高达99%以上,节能环保效果显著。可有效降低标煤耗1-2kg以上,每天节约用电2000度以上,可有效降低NOX排放量。详细方案介绍>>

1.头部易烧损磨蚀,下煤处易磨漏磨穿,中间易弯曲,浇注料寿命短;
2.水泥熟料和产量低,煤耗量大,成本居高不下。

HJ节能燃烧器能够保持好的火焰形状和长度,火焰强度高、刚性好、稳定性强,具有合适的气体流场和温度场,使煤粉燃尽率高达99%以上,可显著降低标煤耗,可大幅度降低成本。

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