成县祁连山水泥案例 Project Cases
HJ节能燃烧器于成县祁连山水泥有限公司3000t/d生产线使用以来,一次风风量由90m3/min降低至60.3m3/min,氨水使用量由0.55L/h降低至0.15L/h,吨熟料标煤耗由115.89Kg/t降低至114Kg/t,鲜明的效果令客户十分满意。
具体技术参数对比表详见如下:
主要参数
原燃烧器
汇金燃烧器
头煤量(t/h)
8.3
8.1
尾煤量(t/h)
15.1
13.8
投料量(t/h)
245
250
二次风温(℃)
1050
1050
三次风温(℃)
800
920
C1出口温度(℃)
355
325
窑尾温度(℃)
1000-1150
1000-1150
一次风风量(m3/min)
90
60.3
一次风风压(KPa)
29.4
58
一次风风机电流(A)
157
157
煤风机风量(m3/min)
60.3
60.3
煤风机风压(KPa)
49
49
煤风机电流(A)
69
103
氨水使用量(t/h)
0.55
0.15
熟料KH值
0.88-0.9
0.88-0.9
熟料三天强度(Mpa)
26
26
吨熟料标煤耗(Kg)
115.89
114
一次风用量小
节能、降耗效果好
一次风用量小于5.7%,由于一次风用量低,入窑冷空气用量大幅度降低,超音速外轴风保持火焰形状,且大推力、大速差旋流风卷吸高温二次风,煤风混合均匀,有利于煤粉燃烧,燃料燃尽率大于99%,因而HJ节能燃烧器可有效降低煤耗。
减少峰值高温
降低氮氧化物排放
一次风用量大大降低,同时采用涡旋流风道,通过调节涡流风的风速和角度,使燃烧器射流中心的涡流强度调节灵活;涡流风由间断的半圆螺旋孔喷射,高温二次风从相隔小孔的缝隙中进入火焰根部,使CO、H含量高的燃烧气体在火焰根部回流,降低O2含量,避免生成过多的氮氧化物气体。
耐磨、耐腐蚀
使用寿命长
燃烧器头部采用耐热钢热喷涂技术,喷涂耐热、隔热材料。同时与HJ加强合金粉“强强联合”,使头部更加耐磨、耐腐蚀。即使在满负荷状态下运行,燃烧器头部的正常使用寿命1年以上,整机正常使用寿命高达3—5年以上。
产品知识 Product Knowledge