安徽大江烟气脱硝技术 Project Cases
安徽大江股份有限公司2500T/D生产线使用HJ烟气脱硝窑尾烧成系统进行技术改造后,氨水使用量从17-18T/D降低至8-9T/D。此次脱硝技改,节氨效果高达55%。并且在降低氨水用量的基础上,HJ烟气脱硝窑尾烧成系统将NOX排放指标控制在300mg/Nm3以内。
具体技术参数对比表详见如下:
主要参数
烟气脱硝改造前
烟气脱硝改造后
头煤量(t/h)
4.5
4.5
尾煤量(t/h)
7.8
7.8
投料量(t/h)
210
210
二次风温(℃)
1120
1120
三次风温(℃)
830
830
C1出口温度(℃)
320
320
窑尾温度(℃)
1010
1010
NOX考核环保标准(mg/Nm3)
400
400
NOX实际控制标准(mg/Nm3)
300
300
氨水使用量(L/h)
17L/h-18L/h
8L/h-9L/h
烟气排放O2含量(%)
8
8
熟料KH值
0.90
0.90
熟料三天强度(Mpa)
32
32
熟料28天强度(Mpa)
55
55
吨熟料标煤耗(Kg)
105
105
分解炉高强
还原脱硝
HJ烟气脱硝窑尾烧成系统将水泥熟料煅烧系统看成一个系统整体性的“大分级燃烧”,即由窑头高温煅烧用煤构成主燃烧,形成NOX,窑尾分解用煤构成再燃烧,可强力消除NOX。HJ烟气脱硝窑尾烧成系统的全部窑尾用煤构成一个高强还原区,将窑头高温煅烧形成的热力型NOX高效还原。
提高煤粉
分解效果
HJ烟气脱硝窑尾烧成系统采用专用强旋流扩散型煤粉燃烧器,使扩散的煤粉以一定的速度旋流进入强力还原区,提高煤粉的分解效果,以产生更多的还原气氛。HJ烟气脱硝窑尾烧成系统需对现有窑尾分解炉系统进行局部改造,以使在分解炉区形成强力还原区,同时提高生料的分解率,提高产量,降低煤耗。
产品知识 Product Knowledge