滇东水泥烟气脱硝技术 Project Cases
自2017年5月13日改造上线后,氨水用量从18.0吨/天,降低为3.0吨/天,实际节约15.0吨/天,预计每年节约氨水使用量2700吨;节约效果将近80%,年仅氨水节约高达205万元(一年按300天计算),并且在减少氨水使用量的基础上将NOX排放指标实际控制在400mg/Nm3以内。
具体技术参数对比表详见如下:
主要参数
烟气脱硝改造前
烟气脱硝改造后
头煤量(t/h)
6.3
5.9
尾煤量(t/h)
9.5
9.5
投料量(t/h)
145
150
二次风温(℃)
1100
1150
三次风温(℃)
950
980
C1出口温度(℃)
370
360
窑尾温度(℃)
980
980
NOX考核环保标准(mg/Nm3)
400
400
NOX实际控制标准(mg/Nm3)
<400
<400
氨水使用量(t/h)
0.5
0.125
烟气排放O2含量(%)
12.5
12.5
熟料KH值
0.90
0.90
熟料三天强度(Mpa)
33
33
熟料28天强度(Mpa)
吨熟料标煤耗(Kg)
121
119
提高产量
大幅降低生产成本
提产5-20%——采用煤的预燃及强化燃烧技术,可使窑产量大幅提高5%以上;分解炉对煤种的适应性强,特别适用于低劣煤及挥发很低的煤种(如无烟煤,高灰份(45%)低质煤、高硫煤等),降低水泥熟料的生产成本。
产品知识 Product Knowledge