唐山燕东水泥精品案例 Project Cases
客户评价:“你们的燃烧器调节灵活,很方便,比***的好!”
HJ节能燃烧器自在唐山燕东水泥股份有限公司5000t/d生产线上窑使用以来,显著的节能、降耗、提产效果得到客户的大力认可与好评。唐山燕东水泥熟料28天强度提高了2Mpa,水泥吨熟料标煤耗降低了2Kg,氨水使用量降低33%,节电效果明显。
具体技术参数对比表详见如下:
主要参数
原燃烧器
汇金燃烧器
头煤量(t/h)
14.0
13.5
尾煤量(t/h)
17.0
16.5
投料量(t/h)
410
415
二次风温(℃)
1130
1150
三次风温(℃)
915
930
C1出口温度(℃)
345
335
窑尾温度(℃)
1180
1150
一次风风量(m3/min)
145.8
76.0
一次风风压(KPa)
28.0
50
一次风风机电流(A)
230
223
煤风机风量(m3/min)
85.6
45
煤风机风压(KPa)
28.0
31.0
煤风机电流(A)
215
145
氨水使用量(t/h)
0.667
0.444
熟料KH值
0.92
0.93
熟料三天强度(Mpa)
29
30
熟料28天强度(Mpa)
50
52
吨熟料标煤耗(Kg)
92
90
一次风用量小
节煤、节电效果显著
一次风用量小于5.7%,由于一次风用量低,入窑冷空气用量大幅度降低,超音速外轴风保持火焰形状,且大推力、大速差旋流风卷吸高温二次风,煤风混合均匀,燃料燃尽率大于99%,因而HJ节能燃烧器可有效降低标煤耗1-2kg以上;燃烧系统配风工艺使装机容量配置显著降低,与传统燃烧器相比节电可达15%—35%。
避免峰值高温
降低氮氧化物排放
一次风用量大大降低,同时采用涡旋流风道,通过调节涡流风的风速和角度,使燃烧器射流中心的涡流强度调节灵活,避免峰值高温;涡流风由间断的半圆螺旋孔喷射,高温二次风从相隔小孔的缝隙中进入火焰根部,使CO、H含量高的燃烧气体在火焰根部回流,降低O2含量,避免生成过多的NO化物气体。
火焰强度高
提高窑运转率
火焰形状似笔锋,完整火焰形态,高强度,无波动,稳定。保证整个烧成带具有强而均匀的热辐射,利于熟料结粒、矿物晶相正常发育,不伤窑皮,不会出现扫窑衬的现象,从而可延长窑口筒体、窑口护板和窑口耐火衬料的使用寿命,提高窑的运转率。
产品知识 Product Knowledge